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电镀废水膜分离浓液达标处理技术分析

王驭龙 , 谌建宇 , 余健 , 刘钢 , 黄荣新

电镀与涂饰

分析了电镀废水膜分离浓液的特点,提出了“高级氧化—重金属去除—生化处理”组合处理工艺.综述了几种常见的用于电镀废水膜分离浓液预处理的高级氧化技术,包括微电解、Fenton氧化、电催化氧化等,总结了加碱沉淀、离子交换、重金属捕集剂等重金属离子去除技术的优缺点,评价了BAF(曝气生物滤池)、A/O(厌氧/好氧)、MBR(膜生物反应器)等生化处理技术.展望了组合处理工艺的发展前景.

关键词: 电镀废水 , 膜分离浓液 , 高级氧化 , 重金属去除 , 生化处理

反渗透浓水预处理对气隙式膜蒸馏性能的影响

徐义明 , 何清凤 , 黄晶晶 , 李凭力 , 陈英才 , 吴浩赟 , 陆晓咏 , 耿洪鑫 , 黄益平

膜科学与技术

针对含有Ca2+、Mg2+及SiO32-的反渗透(RO)浓水,提出了化学除硬→絮凝沉淀→离子交换→超滤处理的新型预处理流程.研究了该预处理方法对RO浓水中易结垢离子的去除效果,及其对气隙式膜蒸馏(AGMD)性能的影响.实验结果表明,经过该预处理过程后Ca2+、Mg2+和SiO32-的含量均低于5 mg/L.与常规的除硬处理不同,经过该预处理过程后,RO浓水中的难溶盐CaCO3、Mg (OH)2均未达到饱和,进行膜蒸馏浓缩时,不会立即在膜表面沉积.经预处理后,原RO浓水中的主要成分为NaCl,其可在膜蒸馏浓缩得到结晶固体.未经预处理的RO浓水浓缩7倍时,产水通量衰减了40.55%,电导率增大了22.71%,CODCr含量为40~60mg/L;对于预处理后的浓水,该衰减程度减小24.02%,且产水电导率保持相对稳定,COD含量低于10 mg/L,产水可以用作工业循环冷却水和工业洗涤水,经活性炭吸附后可用作锅炉用水.预处理后的RO浓水进入AGMD装置浓缩168 h,产水通量衰减缓慢,产水电导率一直维持在5 μS/cm以下,整个过程中COD均小于10mg/L.

关键词: RO浓水 , 气隙式膜蒸馏 , 预处理 , 产水通量 , 产水电导率

两级沉淀法处理电镀含镍废水

陈振国 , 汪晓军

电镀与涂饰

采用碱-磷酸盐两级沉淀法处理某电镀厂反渗透工序产生的高浓度含镍浓水,其主要流程为化学氧化破络、初次沉淀和二次沉淀.研究了初次和二次沉淀pH对废水中镍去除效果的影响,以及二次沉淀时Na2HPO4投加量和二次沉淀后聚合硫酸铁(PFS)投加量对出水总镍和总磷浓度的影响.当初次沉淀pH为9.5、二次沉淀pH为10.0和Na2HPO4投加量为50 mg/L时,出水的总镍浓度可稳定低于0.2 mg/L,与其他废水混合后则可低于0.1 mg/L,符合GB 21900-2008中表3要求.二次沉淀后PFS的投加需根据总排放口出水总磷情况而定.采用该法处理该电镀厂含镍废水的药剂成本约为3.69元/m3.

关键词: 含镍电镀废水 , 反渗透浓水 , 两级沉淀处理 , 磷酸盐 , 成本

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