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马氏体温变形超细化过共析钢

陈伟李龙飞孙祖庆张艳杨王玥

金属学报

利用Gleeble 1500热模拟试验机进行单轴热压缩实验, 研究了含Al和不含Al两种过共析钢马氏体温变形和等温回火过程中的组织超细球化演变及超细球化组织的力学性能. 结果表明: 与马氏体等温回火相比, 马氏体温变形加快马氏体的分解动力学, 在较短的时间 内即获得超细化 (α+θ)复相组织. 温变形过程中的组织超细化演变主要经历渗碳体粒子的析出与粗化及铁素体基体的动态回复和动态再结晶; 而在等温回火过程中, 铁素体主要发生静态回复和晶粒长大, 并没有再结晶现象发生. 合金元素Al的加入在等温回火和温变形过程中均抑制马氏体的分解, 阻碍渗碳体粒子的粗化和铁素体晶粒的长大, 导致复相组织的细化. 同时, Al的加入使马氏体温变形和等温回火后所得超细化 (α+θ) 复相组织在不降低总延伸率的前提下, 强度得以明显提高.

关键词: 过共析钢 , martensite , warm deformation , ultrafine microstrcture , mechanical property , Al addition

1500 MPa级低合金超高强钢的微观组织与力学性能

王立军蔡庆伍余伟武会宾雷爱娣

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2009.00855

设计了一种新型1500 MPa级Si-Mn-Cr-Ni-Mo多组元系低合金超高强度结构钢, 对比研究了控轧+控冷(TMCP)、控轧+空冷、控轧+直接淬火、控轧+直接淬火+250 ℃回火4种不同工艺对其微观组织和力学性能的影响. 结果表明: 直接淬火态钢板抗拉强度最高, 可达1890 MPa, 屈服强度为1280 MPa,  延伸率为13\%; 250 ℃回火30 min后抗拉强度降低为1820 MPa, 而屈服强度升高为1350 MPa, 分析认为这归因于位错亚结构的回复软化过程与残余奥氏体分解为马氏体、析出ε-碳化物强化机制的综合作用; 空冷与TMCP工艺获得板条贝氏体+马氏体+少量残余奥氏体的复相组织, 贝氏体分割马氏体板条束, 使实验钢具有良好的强塑性. 低碳马氏体相变过程存在C扩散现象. 研究发现, 回火过程不仅包含残余奥氏体分解, 也包含C从马氏体或贝氏体向奥氏体的分配过程. 证明了立方结构的析出粒子在奥氏体中形核, 在整个冷却过程长大、粗化, 而相变后的马氏体或贝氏体未出现大量第二相析出核心.

关键词: 低合金超高强钢 , direct quenching , martensite , bainite , retained austenite

Ni9钢微观结构的TEM研究

李光来 , 孟祥敏 , 张弗天 , 吴玉琨

金属学报

利用TEM研究了Ni9钢中马氏体与奥氏体的微观结构。结果表明,多数回火奥氏体不是严格地按K-S或N-W关系析出,而是在这两种取向附近变化:在同一马氏体束内,奥氏体可按上述近似关系的不同变体析出;回火奥氏体主药第马氏体晶界析出,呈板条状,惯习面为(335)(γ')∥(341)α,奥氏体向马氏体转变时易形成马氏体孪晶,这些孪晶在随后的回火过程中消失

关键词: Ni9钢 , martensite , austenite , microstructure

贝氏体和马氏体浮突的扫描隧道显微镜研究

方鸿生 , 杨志刚 , 王家军 , 郑燕康

金属学报

本文首次用扫描隧道显微镜(STM)研究了Fe-C-Cr钢中贝氏体和马氏体浮突的形态,利用STM所独具的优异的纵向分辨率,发现贝氏体浮突实际上是贝氏体的亚片条、亚单元及超亚单元造成的表面浮突所组成的浮突群,完全不符合马氏体浮突的不变平面应变特征,说明了贝氏体相变不可能按切变机制进行.

关键词: 表面浮突 , bainite , martensite , STM.

U-10%Zr合金马氏体相研究

谢国强 , 褚凤敏 , 杨继廉 , 李文埮 , 张百生

金属学报

本文对热处理条件下U-10%Zr合金马氏体相的形成和结构进行了研究.结果表明,合金试样在单相γ区和γ1+γ2混溶区水淬得到正交结构的马氏体α'相,而在β+γ2和α+γ2相区水淬可获得塑性较好的单斜结构的马氏体α"相;合金硬度防不同马氏体相的形成而变化.随着合金中马氏体相的出现,晶格参数a略有诂小,而b明显增大.

关键词: U-10%Zr合金 , martensite , phase structure

基于马氏体温变形的高锰TRIP钢组织演变

郭志凯 , 李龙飞 , 杨王玥 , 孙祖庆

材料热处理学报

通过热模拟压缩和两相区退火实验,结合SEM、XRD方法,研究基于马氏体温变形的高锰TRIP钢制备过程的组织演变,并分析了变形工艺和退火工艺对组织演变的影响.结果表明:高锰TRIP钢温变形促进马氏体分解及铁素体动态再结晶的发生,两相区变形过程中可以形成奥氏体,同时渗碳体粒子溶解.随后两相区退火时,铁素体通过再结晶完成等轴化,奥氏体持续形成的同时渗碳体粒子逐渐溶解.通过高锰TRIP钢马氏体温变形加两相区退火工艺,可以在较小应变量和较短退火时间条件下获得由亚微米尺度的铁素体基体、马氏体和残留奥氏体组成的复相组织.

关键词: 高锰TRIP钢 , 马氏体 , 温变形 , 两相区退火 , 残留奥氏体

连续冷却对60Si2Mn钢组织性能的影响

吴良芹

材料科学与工程学报

对60Si2Mn钢CCT曲线进行测定,研究了60Si2Mn钢不同冷速下的组织变化及热处理后的组织性能.结果表明,60Si2Mn钢的临界冷却速度在3~5℃/s之间,Ms点267℃,具有很高的淬透性,经3min水淬+自回火后,从心部至表面的硬度分布均匀,均在44.67HRC以上,冲击吸收能量在13.12J以上,热处理后的60Si2Mn钢具有高的硬度和良好的韧性,能够满足高性能材料的要求.

关键词: 60Si2Mn钢 , CCT曲线 , 金相组织 , 组织性能 , 马氏体

X80M钢热轧板卷冲击性能不合格的原因分析

李涛 , 田鹏 , 孙宏 , 宫庆 , 刘振伟 , 汪海燕 , 宗秋丽

机械工程材料

采用力学性能试验、化学成分分析、金相检验、能谱分析及冲击断口形貌观察等方法,分析了X80M钢热轧板卷冲击性能不合格的原因.结果表明:冲击性能不合格是因为板卷中存在严重的带状组织,该组织是以板条马氏体为主的脆性组织,存在明显的锰、硅元素偏析,它是冲击时的起裂源;带状组织中存在较多铌和钛的碳氮化物夹杂物,夹杂物呈方形,最大尺寸达到13μm,进一步降低了冲击韧性;解决或减轻带状组织的最有效手段是在板卷生产时减少或消除铸坯中的枝晶偏析程度.

关键词: X80M热钢轧板卷 , 冲击性能 , 带状组织 , 马氏体 , 夹杂物

T10钢深冷处理的组织和力学性能

孙莹 , 于庆波 , 闵昊

材料热处理学报

将T10钢分别进行了淬火+回火(常规热处理)和淬火+回火+深冷处理的对比实验,对两种不同热处理工艺后的试样进行了OM、SEM观察,力学性能检测及摩擦磨损实验.结果表明,在相同条件下经24 h深冷处理后的T10钢硬度提高了2.1 HRC,体积磨损量下降76.7%,同时冲击韧性也得到改善.XRD研究表明,与常规热处理相比,深冷处理24 h后试样残留奥氏体含量降低了38.2%.深冷处理后T10钢性能显著提高的原因是深冷处理促进细小弥散的碳化物从马氏体中析出以及残留奥氏体含量的降低.

关键词: 深冷处理 , 耐磨性 , 残留奥氏体 , 马氏体

回火温度对30CrMnSiA钢氢致延迟断裂行为的影响

韩舒展 , 惠卫军 , 刘荣佩 , 邵成伟

材料热处理学报

采用恒载荷缺口拉伸试验和慢应变速率拉伸试验研究了30CrMnSiA钢在不同回火温度下的氢致延迟断裂行为.结果表明,随着回火温度的提高,实验钢的延迟断裂抗力逐渐提高,510℃回火时可获得良好的耐延迟断裂性能.实验钢在充氢前的断裂机制为准解理+少量韧窝断裂,且随着回火温度的升高,断口中韧窝断裂的比例增加;实验钢在充氢后或在腐蚀液中加载时,350℃和400℃回火试样的断裂机制转变为氢致沿晶断裂,510℃回火试样的断裂机制则未发生变化.

关键词: 回火温度 , 氢致延迟断裂 , 30CrMnSiA钢 , 马氏体

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