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低合金钢WNHS355和E36在海水中的腐蚀性能

刘建容 , 张万灵 , 黄桂桥 , 范植金

材料保护

为了研究低合金钢在海水区潮差带和飞溅带内氧浓差电流密度的分布及其生成的锈层的电化学致密性,采用电联接长钢样,在青岛海域进行了实海挂片,对WNHS355钢和E36钢在海水中的腐蚀性能进行了研究.海水腐蚀1 a的结果表明,WNHS355钢在全浸区、潮差区和大气区的腐蚀率均比E36钢小.50d的电偶电流测试表明,潮差带是阴极,钢得到了一定程度的保护,低潮位以下为阳极,钢加重了腐蚀.带锈试样的极化曲线表明,WNHS355钢在潮差区和飞溅带锈层的维钝电流密度明显小于E36钢,锈层的致密性比E36钢的好,对钢基的保护能力强,与腐蚀失重数据一致.

关键词: 海水腐蚀 , 低合金钢 , 锈层 , 长尺电联接

20CrMnTi齿轮钢热镦开裂原因分析

徐志东 , 范植金

钢铁研究

20CrMnTi齿轮钢热镦时发生开裂,采用化学分析、金相观察等方法对热镦开裂原因进行了分析,发现裂纹具有明显的表面缺陷特征.结果表明,20CrMnTi齿轮钢热镦开裂是由于棒材表面的划伤引起的.

关键词: 20CrMnTi齿轮钢 , 热镦 , 裂纹

长尺电联接钢样在海水中的腐蚀行为研究

张万灵 , 刘建容 , 黄桂桥 , 范植金

材料保护

在青岛海域,试验环境:海水温度13.7℃,溶解氧浓度5.9mL/L,盐度3.15%,pH值为8.3,流速0.1m/s,经50d实海试验,研究了氧浓差电池对长尺电联接钢材腐蚀过程的影响.结果表明,氧浓差电池对腐蚀的影响随试验时间的不同有较大的差异,涨潮与落潮的差异也很显著.在试验初期的24h内,落潮过程中氧浓差电池产生的电流大于涨潮过程中产生的电流,阴阳极在电联接长钢样上交错出现,腐蚀区域与保护区域不明显.7d后,涨潮过程中氧浓差电池的作用开始大于落潮过程,潮差区的试样都受到了不同程度的阴极保护,形成固定的阴极保护区域,平均低潮位下为固定的阳极区域.此外,不同钢材的电偶电流强度存在明显差异.

关键词: 低合金钢 , 长尺电联 , 海水腐蚀 , 氧浓差电池

1种Mn-B系贝氏体钢连续冷却转变曲线

徐志东 , 范植金 , 徐志 , 刘文艳 , 欧阳珉路

钢铁研究

利用膨胀法结合金相分析在THERMECMASTOR-Z热模拟试验机上测定,获得了Mn-B钢的连续冷却转变曲线(CCT曲线),并研究了冷却速率对钢组织及硬度的影响。实验结果表明,在生产中冷却速度控制在2~15℃/s范围内,可以得到贝氏体为主、没有马氏体的组织;MnB钢的硬度随着冷却速率的增加逐渐增大。

关键词: Mn-B钢 , 贝氏体 , 膨胀法 , CCT曲线

铝脱氧并真空脱气后喂钙-硅线对GCr5钢中氧含量及夹杂物的影响

范植金 , 冯文圣 , 罗国华 , 朱玉秀

机械工程材料

对GCr15钢进行了氧含量分析、夹杂物评级和电子探针观察,研究了喂钙-硅线对铝脱氧并真空脱气后钢中氧含量及夹杂物的影响。结果表明:铝脱氧的GCr15钢经LF和VD炉真空脱气(精炼)后再喂钙-硅线,其氧含量和D类点状夹杂物级别与未喂钙一硅线的相比没有明显的差别;为解决连铸水口堵塞问题可喂钙一硅线;GCr15钢采用CaO-SiO2-Al2O3渣系精炼,可形成粒状铝酸钙夹杂物,其外表面常常吸附一层CaS。

关键词: 钙-硅线 , GCr15钢 , 氧含量 , 夹杂物 , 粒状铝酸钙

120 t BOF—LF—RH—CC工艺生产60Si2MnA弹簧钢的实践

徐志东 , 范植金 , 朱玉秀

钢铁研究

武钢条材总厂采用转炉—LF精炼—RH—连铸—连轧工艺流程生产60Si2MnA弹簧钢,通过控制铁水中w(S)及w(Ti)、控制转炉终点w(C)、出钢过程无铝脱氧、LF全程吹氩搅拌、RH“软吹氩”、控制中间包钢水过热度15~30℃、全程保护浇注、低温轧制等措施,使得钢材夹杂物级别不大于1.5,布氏硬度值小于315,完全满足用户的技术要求.

关键词: 60Si2MnA弹簧钢 , 连铸 , 夹杂物 , 脱碳层

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