吴巍
,
翟俊
,
于桂玲
,
曾克克
,
周远华
,
王鑫
,
熊银成
,
来晓菊
物理测试
利用金相检验、扫描电镜和断口分析的方法,对探伤不合格的中板进行分析,发现了MnS夹杂物、中心线裂纹和气泡,分析证明,这些缺陷是影响中板探伤不合格的因素.检验还发现中板中心存在异常组织,这使钢的脆性增加,轧制时这些缺陷得以扩展.
关键词:
中板探伤
,
裂纹
,
气泡
,
夹杂物
温良英
,
陈登福
,
董凌燕
,
白晨光
,
周远华
,
廖明
,
章金楠
钢铁研究学报
根据转炉生产过程中不同冶炼时期的特点,在冷态模型实验过程中充分考虑热态生产的实际情况,提出用水模拟"钢液"、"钢-渣"和"钢-渣-气"乳化熔体,探索实际生产过程中转炉内不同冶炼时期熔池的搅拌混匀特性、喷溅及熔体对炉壁的冲刷作用.得出当冶炼进入氧化脱碳期("钢-渣-气"乳化状态),熔体对炉壁的冲刷最严重,也是最容易发生喷溅和溢流的时期,而该时期底吹供气强度或顶枪枪位等对熔池搅拌混匀作用的影响没有冶炼初期("钢液"或"钢+渣")强,所得实验结果与实际生产情况基本一致.
关键词:
复吹转炉
,
冶炼时期
,
熔池行为
,
模型实验
翟俊
,
吴巍
,
吴伟
,
周远华
,
熊银成
,
胡兵
钢铁
为了了解45A钢铸坯夹杂物行为,利用显微镜、电子探针和大样电解等分析方法对45A钢铸坯中夹杂物分布、数量和种类做了分析.结果表明:铸坯夹杂物整体控制水平较好,其中铸坯夹杂物指数平均为22.2个/mm2,铸坯中心夹杂物指数为25.8个/mm2;铸坯大样电解结果表明大型夹杂物总量平均为2.23 mg/(10 kg),夹杂物直径都大于300μm;大型夹杂物主要来源于结晶器卷渣、氧化产物和中间包覆盖剂等.
关键词:
铸坯
,
夹杂物指数
,
夹杂物总量
周远华
,
温良英
,
李斌
,
陈登福
钢铁研究学报
根据重庆钢铁股份公司复吹转炉生产过程中实际结构尺寸和改造设计的特点,设计制作了复吹转炉冷态模型.针对实际生产过程中转炉底吹喷枪可能出现的异常堵塞情况,研究了底吹喷枪正常、部分堵塞或全部堵塞等不同工况下,复吹转炉熔池内的搅拌混匀时间与底吹供气强度的关系.
关键词:
转炉
,
底吹
,
供气强度
,
堵塞
谭清元
,
周远华
,
贾至立
,
吴巍
钢铁
为找出Q345R钢板超声波检测不合原因,采用低倍、金相、扫描电镜检验和断口形貌分析对探伤不合钢板进行研究,发现引起探伤不合的主要原因是钢板中心存在微裂纹,微裂纹产生的原因在于心部条状MnS、氮化物夹杂的聚集以及马氏体、贝氏体硬性组织的出现.
关键词:
Q345R钢板
,
超声波探伤
,
微裂纹
王宏坡
,
熊路
,
王雨
,
祝明妹
,
舒遗一
,
周远华
连铸
doi:10.13228/j.boyuan.issn1005-4006.20160049
针对70和80优质碳素结构钢在拉拔过程中盘条上出现的斜坡状断裂、笔尖状断裂、飞皮和掉肉缺陷等问题,通过检测盘条的金相组织、硬度和非金属夹杂物,对这些缺陷产生的原因进行了研究.结果表明,铸坯局部表层夹渣是拉拔过程中盘条表面出现飞皮和掉肉缺陷的主要原因,部分飞皮脱落后会在盘条表面留下凹坑从而形成掉肉缺陷;以SiO2为主的大颗粒夹杂物会严重破坏盘条基体的连续性,导致盘条在拉拔过程中发生笔尖状断裂;拉拔工艺不当会导致盘条产生表面缺陷从而引起斜坡状断裂.
关键词:
优质碳素结构钢
,
拉拔缺陷
,
夹杂物
,
金相组织