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321不锈钢工艺控制及成品板缺陷形成机理研究

王建泽 , , 胡伟华 , 康永林

钢铁钒钛

介绍了某钢厂炉卷轧机生产321不锈钢的化学成分设计、生产工艺控制和成品板的力学性能,并利用光学显微镜、扫描电镜对生产的321不锈钢夹杂物形貌及成品板表面缺陷进行了观察与分析.结果表明:炉卷轧机生产的321不锈钢力学性能优良,表面质量较好,其主要的表面缺陷为线鳞,是由于连铸坯中TiN夹杂物大量聚集造成的.控制影响夹杂物产生的Ti、Al、N、O等元素含量,设置合理的LF炉吹氩搅拌参数,控制浇注时的过热度等措施可有效改善321不锈钢成品板的表面质量.

关键词: 321不锈钢 , 工艺控制 , 夹杂物 , 表面缺陷 , 线鳞

2250热连轧生产高级别管线钢的工艺控制与组织性能

, 薄艳艳 , 陈建新 , 廖志 , 康永林

中国冶金

以X80管线钢为例,对2250热连轧生产高级别管线钢的成分设计及工艺控制进行了阐述.对生产的X80级高级别管线钢的力学性能、显微组织、析出物进行了分析研究.结果表明:2250热连轧生产的厚度规格为18.4 mm的X80级高级别管线钢力学性能优良,平均屈服强度为655MPa,平均抗拉强度为750MPa,屈强比为0.87,-20℃条件下冲击功大于280J,-15℃条件下DWTT平均纤维断面率为95%.通过对显微组织进行观察发现X80级高级别管线钢的显微组织主要为粒状贝氏体加针状铁素体组织,析出物分布均匀,尺寸约在20 nm左右.

关键词: 2250热连轧 , 管线钢 , 工艺控制 , 组织性能

罩式退火工艺对 Ti-IF 钢组织与性能的影响

郑跃强 ,

中国冶金 doi:10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20140324

在 IF 钢的生产过程中,退火是非常关键的工艺环节。针对酒钢 CSP 生产的 Ti-IF 钢进行研究,分析了在罩式退火工艺条件下,罩式退火工艺对 Ti-IF 钢组织与性能的影响。结果表明:退火温度从680℃上升到750℃保温2 h,试样抗拉强度从284下降到268 MPa,屈服强度从114下降到96 MPa,屈强比从0.40降低到0.36,伸长率从44.3%提高到47%,塑性应变比 r 90值从2.22升高到2.60。

关键词: 退火 , Ti-IF 钢 , 组织性能

X120管线钢的试制及其相变规律

郑跃强 , , 李积鹏 , 王云平

钢铁研究 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20140368

在实验室试制了X120管线钢,并绘制了X120管线钢的连续冷却转变曲线.结果表明:热轧态时试验钢的屈服强度平均值为905MPa,抗拉强度平均值为980 MPa,伸长率平均值为17%,屈强比为0.92,-20℃的冲击功平均值为90J.经600℃回火2h后,试验钢的屈服强度平均值达到了950MPa,抗拉强度平均值达到了1000 MPa,伸长率平均值为18%,屈强比为0.95,-20℃的冲击功平均值为95J.经过压缩后,冷却速度为5℃/s时试验钢的组织即全部为板条贝氏体组织,而该组织为X120级管线钢中的理想组织.

关键词: X120管线钢 , 组织 , 力学性能 , CCT

X100管线钢的组织、性能及再结晶规律

常崇民 ,

钢铁研究学报 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20130420

分析了X100管线钢动态再结晶规律,并绘制了X100管线钢的奥氏体动态再结晶图.在实验室进行了X100管线钢的试制,结果表明:在实验室试制的X100管线钢,屈服强度达到了800 MPa,抗拉强度达到了925MPa,并且冲击性能优良,各项性能指标均超过了API标准要求.用SEM对X100管线钢的金相组织进行观察,发现其典型组织为粒状贝氏体,并有少量的贝氏体铁素体.用TEM对其M-A岛形貌进行观察,发现M-A岛宽度约为300nm.

关键词: X100管线钢 , 组织 , 力学性能 , 再结晶

退火工艺对DC04汽车板再结晶组织和织构的影响

邹明 , , 郑跃强 , 徐荣嬛

中国冶金 doi:10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20150190

以酒钢CSP工艺DC04冷轧汽车板为原料,通过实验室模拟退火工艺,采用OM、EBSD、ODF技术,研究退火工艺对其组织和织构特征的影响.结果表明,DC04汽车板退火组织为铁素体和少量渗碳体,575℃退火1h再结晶开始,730℃退火1h后再结晶较为充分,并随着退火时间的延长,铁素体晶粒长大.不同压下率的DC04冷轧板和退火板中,主要织构均为bcc金属中典型的α(<110>//RD)纤维织构和γ(<111>//ND)纤维织构.随着压下率增加,{111}<112>织构的取向密度明显大于{111}<110>织构的取向密度.730℃退火后,低压下率67%的退火板织构中有微弱的{001}<110>取向,但随着压下率增大,这种织构逐渐消失,而形成较强的{111}<112>、{111}<110>有利织构.增加变形量有利于获得有利的{111}织构而抑制不利{001}织构的生成,从而提高DC04的深冲性能.

关键词: DC04汽车板 , EBSD , ODF , 再结晶

回火工艺对X120管线钢组织与性能的影响

, 康永林 , 薄艳艳

材料热处理学报

利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等实验方法,研究了回火温度500~650℃对X120管线钢组织和性能的影响。运用Ashby-Orowan修正模型等强化理论分析了X120管线钢回火工艺的强化机理。结果表明:回火温度对屈服强度和抗拉强度均有较大影响,回火后实验钢屈服强度分别在回火温度为550℃和600℃出现两个峰值,抗拉强度在600℃时出现峰值,伸长率略有升高,屈强比升高。分析认为:回火过程中实验钢性能的变化是由析出强化、位错强化、固溶强化等强化机理共同作用造成的。

关键词: X120管线钢 , 回火工艺 , 强化机制 , M/A岛

Nb-Ti微合金化X100管线钢中的纳米析出规律

张鹤松 , 康永林 ,

材料热处理学报

通过微合金化与控轧控冷技术的有机结合,在Nb-Ti微合金化X100管线钢中形成了大量纳米尺寸的析出粒子,对其形貌进行了观测分析,对组织中的析出粒子尺寸分布及其析出强化作用进行了定量分析,通过动力学计算分析了Nb(C,N)在奥氏体中的析出规律.结果表明:高级别管线钢中的析出相主要有两种类型,Nb(C,N)析出(1 ~30 nm)和(Ti,Nb)(C,N)复合析出(50 ~300nm),均为面心立方结构;X100管线钢析出强化贡献值约为70 MPa;对Nb-Ti微合金化管线钢中Nb(C,N)析出的动力学计算表明,在热连轧生产线生产高级别管线钢时,热轧过程中碳氮化物析出不到10%,90%均在随后的冷却过程中析出,在中厚板生产线生产级高级别管线钢时,热轧过程中碳氮化物析出近70%,其余30%主要在随后的冷却过程中析出.

关键词: 管线钢 , 微合金化 , 纳米析出 , 强化机制 , 析出规律

退火温度对Ti-IF钢织构及组织性能的影响

, 李积鹏 , 郑跃强

钢铁钒钛 doi:10.7513/j.issn.1004-7638.2013.05.017

对CSP流程生产Ti-IF钢的成分设计及工艺控制进行了阐述;并通过实验室模拟罩式退火,研究了退火工艺对IF钢织构及组织性能的影响;运用光学显微镜、X射线衍射仪(XRD)和电子背散射衍射技术(EBSD)对CSP生产的Ti-IF钢经不同退火工艺处理后的织构及组织进行分析.结果表明:随着退火温度的提高,Ti-IF钢中{111}织构增强,r值增大,改善了组织均匀性,深冲性能也大大提高.这说明提高退火温度对获得优良的IF钢综合性能有利.

关键词: Ti-IF钢 , 退火温度 , 织构 , 组织

宝钢益冷连轧机组改造新技术

王军生 , 赵启林 , 矫志杰 , 刘相华 , 王国栋 , 鹤田诚 , 北冈贤一

材料与冶金学报 doi:10.3969/j.issn.1671-6620.2002.02.013

介绍了宝钢益1220全连续冷连轧机组改造后的工艺、设备及控制系统.着重论述了该机组现代化改造所采用的新技术特点及应用效果.这些新技术的应用提高了产品的产量和质量.它可为国内将要新建或改造的同类型机组提供有益的参考.

关键词: 冷连轧 , 改造 , 新技术 , 宝钢益

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