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石煤钒矿浓酸熟化浸出工艺优化

万洪强 , 宁顺明 , 佘宗华 , 邢学永 , 王文娟 , 吴江华

稀有金属 doi:10.13373/j.cnki.cjrm.2014.05.022

针对目前石煤钒矿焙烧效果差,全湿法工艺流程缺陷多等问题,以湖南某地石煤钒矿为研究对象,在前期对含钒石煤矿进行浓酸熟化浸出研究的基础上,采用保湿处理对石煤钒矿浓酸熟化浸出过程进行强化,重点考察了熟化时间、硫酸用量、熟化温度、拌水量工艺参数对钒浸出率的影响,同时对石煤中含钒物相在熟化过程中变化进行了研究.试验结果表明:熟化过程中控制相对湿度在65%左右进行保湿处理,在熟化时间8.5h、硫酸用量20%、熟化温度120℃、拌水量10%的最佳熟化条件下,钒浸出率达到93.9%;而在相同酸用量、熟化温度和拌水量的条件下,采用常规浓酸熟化法熟化5.5h,钒浸出率只有78.0%.保湿处理极大提高了石煤钒矿浓酸熟化浸出工艺的钒浸出率,起到了显著地强化作用.由含钒物相分析可知,在熟化过程中含钒云母物相被有效破坏,水浸过程中云母结构没有继续分解,只是可溶钒的溶出过程.本实验采用保湿浓酸熟化浸出技术,避免了高耗能、高污染的焙烧过程,提钒效率高,是一种经济环保的石煤提钒新工艺,具有良好的工业应用前景.

关键词: 石煤 , , 浓酸熟化 , 保湿 , 浸出率

Zn2+-Ida2--CO32--H2O体系浸出液中锌的回收及浸出剂的再生

窦爱春 , 杨天足 , 吴江华 , 张杜超 , 杨际幸 , 王安

中国有色金属学报

研究了从亚氨基二乙酸浸出低品位氧化锌矿所得的Zn2+-Ida2-H2O溶液中锌的回收和浸出剂的再生.首先加入CaO调节溶液pH使锌以粗氧化锌形式加以回收,然后通入CO2气体使沉锌过程中所积累的大量钙离子以CaCO3形式脱除,同时实现浸出剂亚氨基二乙酸的再生.确定沉锌工艺条件如下:沉锌温度85℃、终点pH值10、陈化时间60 min;沉钙工艺条件如下:沉钙温度70℃、终点pH值8、CO2流量0.2 L/min.结果表明:浸出液按上述条件进行沉锌—沉钙—再浸出处理后,沉锌率为93.37%,沉钙率为97.88%,锌浸出率为78%;所得粗氧化锌含锌56.91%、铅3.40%,碳酸钙纯度大于97%.

关键词: 氧化锌矿 , 亚氨基二乙酸 , 沉淀 , 浸出剂再生

Gd2O2SO4∶Eu3+亚微米棒的水热合成及发光性能

连景宝 , 吴江华 , 李晓东 , 孙旭东

材料导报

以Gd2O3、Eu2O3、H2SO4和NaOH为实验原料,采用水热法合成了Gd2O2SO4∶Eu3+亚微米棒.XRD和FT-IR分析表明,前驱体Gd2(OH)4SO4·nH2O通过水热合成和随后的热处理(900℃,2h)能转化成纯相Gd2O2SO4.FE-SEM显示,Gd2O2SO4粉体具有边长500~800nm、长度大于10μm的亚微米棒状结构.PL光谱分析表明,在270nm紫外光激发下,Gd2O2SO4∶Eu3+的主发射峰位于618nm,呈现红光发射,归属于Eu3+的5D0→7F2跃迁,其跃迁具有单指数衰减行为,荧光寿命为1.13ms.

关键词: Gd2O2SO4 , 一维材料 , 水热合成 , 光致发光

D852螯合树脂对硝酸体系中钯的吸附性能研究

吴江华 , 杨天足

贵金属 doi:10.3969/j.issn.1004-0676.2011.04.004

采用静态和动态法研究了D852螯合树脂对硝酸体系中pd2的吸附作用.实验结果表明,40℃时在酸性条件(pH≈0.5)下,该树脂对钯的静态饱和吸附容量为24.84 mg/g.用5%硫脲+0.5 mol/L HCl溶液做解析剂,室温下解析较为彻底,解析率达到94.7%以上.

关键词: 冶金技术 , D852螯合树脂 , 硝酸体系 , , 吸附

低碳钢超细晶铁素体的形成

崔文芳 , 刘春明 , 吴江华

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2006.03.004

将含碳量(质量分数)为0.057%和0.18%的低碳钢在不同过冷度、变形温度、变形速率和变形量的条件下进行热模拟实验,研究了含碳量和热变形条件对超细晶粒形成的影响.结果表明,变形前快速冷却(20℃/s)至Ar3以上附近温度并进行超过50%变形量的变形,能强烈促进过冷奥氏体形变诱发铁素体相变,铁素体在奥氏体晶内平行的变形带上形核,并发生动态回复和再结晶,从而使组织细化.形变诱发的相变过程由碳的扩散所控制,当钢的含碳量比较高时,小过冷度、大变形量和中等变形速率有利于铁素体相变,晶界碳化物的析出能够抑制铁素体晶粒的长大,因而高碳含量钢表现出更好的细化晶粒效果.

关键词: 金属材料 , 低碳钢 , 超细晶粒 , 含碳量

200 kA新型阴极结构电解槽系列生产工艺试验研究

冯少峰

材料与冶金学报 doi:10.3969/j.issn.1671-6620.2010.z1.008

详述了浙江华东铝业公司200 kA新型阴极结构电解槽系列生产的工艺与操作情况,包括:焙烧、启动过程,非正常生产与正常生产阶段的工艺技术参数调整与管理.94台新型阴极结构电解槽半年考核期间电解槽平均工作电压3.72 V,6个月的平均电流效率93.105%,对比的传统普通电解槽为93.001%.94台新型阴极结构电解槽6个月的平均直流电耗为12 043kW·h/t-Al,比普通槽降低1 024kW·h/t-Al.新型槽可比交流电耗为12 545kW·h/t-Al,平均铝锭综合交流电耗为12 790kW·h/t-Al,比2009年全国平均铝锭综合交流电耗的14 171kW·h/t-Al低1 381kW·h/t-Al,取得了巨大的节能成绩.在电解槽启动后的3个月阴极表面凸梁磨蚀消耗速度较快,达5 mm,但其后的消耗速度逐渐下降,统计数据给出,电解槽启动9个月后,其凸梁的磨蚀消耗仅为7.5 mm左右,预计凸梁年消耗速度可在10 mm/年之内.

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