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10CrNiCu钢拉力分层原因分析

付勇涛 , , 朱玉秀 , 罗国华 , 严翔 , 陈庆丰

钢铁研究

通过电解夹杂、金相组织和电子探针等分析测试手段对10CrNiCu钢拉伸试验中出现的分层现象进行了分析.研究结果表明:拉力分层不是存在钢板某一个部位,而是存在整个钢板上;出现拉力分层的10CrNiCu钢板性能优良,夹杂总量较低,但拉力分层处(即板厚1/2处)存在较多条状硫化物夹杂,导致拉力分层.实践证明:降低钢中w(S),添加稀土丝或矽钙丝对钢种硫化物夹杂进行变性处理,采取低过热度浇铸、弱冷慢拉等工艺措施减小钢坯的中心偏析,可以改善10CrNiCu钢拉力分层现象.

关键词: 拉伸试验 , 分层 , 电子探针 , 夹杂物

装甲钢抗弹性能数学模型研究

付勇涛 , , , 邱长生

兵器材料科学与工程 doi:10.3969/j.issn.1004-244X.2007.05.015

借助7.62 mm穿甲燃烧弹测定了硬度40~53HRC、15 mm厚Si-Mn-B装甲钢临界安全角,作为抗弹性能的表征值,测定对应靶板的力学性能,对抗弹性能与力学性能之间的关系进行研究.以临界安全角为因变量,靶板力学性能为自变量,利用人工神经网络和Turbo-Basic编写的多元逐步回归程序建立了Si-Mn-B装甲钢临界安全角与力学性能之间的数学模型,再通过模型预报,选择出最佳抗弹性能与力学性能之间的数学模型模型θ°=15.318 9+8.103 1x(dHB)-0.004 9x(Rm)-0.044 3x(Akv)+0.121 4x(A),并得出了力学性能对抗弹性能的影响程度依次为dHB>Rm>Akv>A.

关键词: 抗弹性能 , 力学性能 , 人工神经网络 , Turbo-Basic , 数学模型

两相区淬火温度对HSLA100钢显微组织及屈强比的影响

严翔 , 周桂峰 , 陈玮 ,

机械工程材料

研究了HSLAl00钢在两相区二次淬火时淬火温度对组织和屈强比的影响。结果表明:HSLA100钢在两相区二次淬火后形成了铁素体和M/A岛的混合组织;700℃淬火时,沿板条状铁素体分布着少量岛状组织;随淬火温度的升高,岛状组织数量增多且粗化,同时铁素体形貌从单一的板条状逐渐向多边形状转变,且其中的位错密度降低;当淬火温度升到820℃时,其显微组织又恢复到板条贝氏体;试验钢的屈强比在700740℃温度范围内从0.94持续下降至0.67,而在740~780℃区间内波动很小(约为0.67),当温度超过780℃后又大幅上升。

关键词: HSLAl00钢 , 两相区淬火 , 屈强比 , 显微组织

喂钡镁锆钙复合包芯线对钢中夹杂物及性能影响

付勇涛 , , 王玉涛 , , 陈玮 , 严翔

物理测试

在RH真空处理后喂入钡镁锆钙复合包芯线对28Cr2Mo钢进行了夹杂物变性处理,发现夹杂物由片层状MnS夹杂变为颗粒状含有Ca、Mg、Zr的复合硫化物夹杂,夹杂物尺寸减小,分布形态由原长链状分布变为弥散分布.钢板横向冲击韧性大大提高,各向异性得到较大改善.

关键词: 钡镁锆钙复合包芯 , 夹杂 , 变性处理 , 各向异性 , 冲击韧性

28Cr2Mo钢铸坯轧制断裂原因分析

付勇涛 , , , 陈玮 , 严翔

钢铁研究

对轧制28Cr2Mo钢过程中出现断坯的裂纹部位进行了夹杂、脱碳层及组织分析,并采用瑞典Thermocalc软件对28Cr2Mo钢热力学性质进行了计算.研究表明28Cr2Mo钢在炉时间不足,加热过程中铸坯上下表面存在温差,导致Cr、C等元素不能充分溶解,使得钢坯在轧制时塑性较差,最终导致了铸坯裂纹出现.

关键词: 断坯 , 脱碳层 , 加热

28Cr2Mo铸坯加热过程中断裂行为研究

付勇涛 , 邱长生 , , 李国爱 , 陈庆丰

物理测试

通过热模拟试验、光学显微镜、扫描电镜、电子探针等分析测试手段对热轧过程中28Cr2Mo铸坯的断裂行为进行了系统的研究。结果表明:在铸坯断口表面出现了明显的过烧现象,断口附近存在明显的脱碳区域;同时在断口附近的柱状晶横截面内还观察到了Cr、Mn的氧化物夹杂以及沿晶界存在断续的内部裂纹,而且这些裂纹内壁发生了严重氧化;在铸坯的心部区域观察到了很多尺寸不均、内壁光滑的不连续的孤立孔洞。分析表明铸坯中的裂纹是气孔缺陷在加热过程中不断氧化、宽化并且在热应力作用下不断扩展而形成的。也就是说铸坯中的内部缺陷是导致热轧过程中断裂的内在因素,而加热过程中的加热速度过快以及加热温度不均匀则是断坯现象发生的外在诱因。

关键词: 28Cr2Mo钢 , SEM , decarburization , impurities , inner void

28Cr2Mo铸坯加热过程中断裂行为研究

付勇涛 , 邱长生 , , 李国爱 , 陈庆丰

物理测试 doi:10.3969/j.issn.1001-0777.2007.03.006

通过热模拟试验、光学显微镜、扫描电镜、电子探针等分析测试手段对热轧过程中28Cr2Mo铸坯的断裂行为进行了系统的研究.结果表明:在铸坯断口表面出现了明显的过烧现象,断口附近存在明显的脱碳区域;同时在断口附近的柱状晶横截面内还观察到了Cr、Mn的氧化物夹杂以及沿晶界存在断续的内部裂纹,而且这些裂纹内壁发生了严重氧化;在铸坯的心部区域观察到了很多尺寸不均、内壁光滑的不连续的孤立孔洞.分析表明铸坯中的裂纹是气孔缺陷在加热过程中不断氧化、宽化并且在热应力作用下不断扩展而形成的.也就是说铸坯中的内部缺陷是导致热轧过程中断裂的内在因素,而加热过程中的加热速度过快以及加热温度不均匀则是断坯现象发生的外在诱因.

关键词: 28Cr2Mo钢 , 扫描电镜 , 脱碳 , 夹杂 , 内部孔洞

35CrNiMoV钢铸坯断裂原因分析

付勇涛 , 邱长生 , , 时捷

钢铁

对35CrNiMoV钢连铸坯的断裂原因进行了分析.结果表明,断坯截面存在对称分布的粗晶区和细晶区,铸坯产生断裂的原因是连铸坯浇铸完毕后二冷水喷水量不均匀并且未采取缓冷措施,使铸坯形成了脆性组织上贝氏体,在铸坯的转移过程中,内应力导致脆性组织产生裂纹.采用改变钢的化学成分和铸坯扣罩缓冷后再送往热轧厂等措施可以解决开裂问题.

关键词: 连铸坯 , 断裂 , 内应力 , 缓冷

10CrNiCu钢冷弯裂纹分析

陈庆丰 , 严翔 , , 罗国华 , 张光新

钢铁研究 doi:10.3969/j.issn.1001-1447.2007.04.006

10 CrNiCu钢冷弯裂纹有两种:一种宽长,另一种细小.宽长裂纹试样浅表层处出现粗晶区,粗晶内部为长条状或多边形状结构,长板条最长可达50μm.粗晶区硬度比钢板内部细晶区的硬度低42 HV0.1,浅表层与内部组织、性能的差异导致钢板弯曲时开裂.粗晶区原奥氏体晶界上出现了断续呈链状分布的铁素体组织,说明钢板回火时表面温度超高,导致浅表层组织相变,析出铁素体.细小裂纹是由钢板表面残留氧化铁皮引起的.

关键词: 冷弯裂纹 , 晶粒粗大 , 回火温度 , 氧化铁皮

全固态双镜环行行波激光器

霍玉晶 , 许闱帷 , , 何淑芳

量子电子学报 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2004.02.005

提出全新的全固态双镜环行行波激光器.其谐振腔仅由两个凹面镜组成,其中一面镀制在激光介质的凹面上,产生的激光束沿着在此二面镜之间的三维回路传播.已经实现了多种行波模式和多点泵浦的双镜环行行波激光器.实验结果表明此类激光器有最简单的结构和稳定的输出,可用以研制高性能的单频激光器、短腔锁模激光器和低热透镜效应的高功率激光器.

关键词: 激光技术 , 全固态激光器 , 行波 , 3维环路

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