兵器材料科学与工程 , 2016, 39(3): 125-127.
盘毂冷精整凹模失效分析及改进措施

姜磊 1,

1.浙江工业职业技术学院,浙江绍兴,312000

针对盘毂冷精整成形时出现的凹模掉块问题,对凹模进行断裂分析,得出断裂的原因为:凹模齿形尖角处易出现微裂纹,在精整时凹模底端齿形部分承受轴向拉应力约为l 170 MPa,盘毂预制坯通过凹模后轴向拉应力消失,在交变应力作用下微裂纹逐渐扩展至失稳,凹模发生疲劳断裂,出现掉块缺陷.为避免凹模的早期失效,提出在凹模上增加退让带来降低精整时凹模底端齿形部分承受的轴向拉应力,数值模拟结果显示,增加退让带后,坯料在脱离工作带后不再接触凹模底端,并且退让带增加了工作带齿形部分的强度,精整时最大轴向拉应力降至600 MPa.生产实践表明,改进措施可避免凹模的掉块缺陷.
关键词: 盘毂   冷精整   失效分析
引用: 姜磊 盘毂冷精整凹模失效分析及改进措施. 兵器材料科学与工程 , 2016, 39(3): 125-127. doi: 
参考文献:

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